沂水某洗衣粉廠尾氣除塵系統(tǒng)原采用單級(jí)旋風(fēng)除塵工藝,多年來(lái),除塵效率低,尾氣排放含量超標(biāo),嚴(yán)重污染環(huán)境,為此我公司對(duì)其尾氣除塵系統(tǒng)進(jìn)行了改造,改造后除塵系統(tǒng)效率高,尾氣排放達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
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技術(shù)論證
原尾氣除塵系統(tǒng)工藝為由來(lái)自霧化干燥塔的尾氣經(jīng)由8組XLT-500旋風(fēng)除塵器組成的氣固分離器進(jìn)行分離,經(jīng)過(guò)風(fēng)機(jī)排空,該除塵系統(tǒng)處理風(fēng)量為72000m³/h~90000m³/h,分離后的尾氣含量為1025.55mg/m³,遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到國(guó)家要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。
目前洗滌劑行業(yè)中洗衣粉高塔噴霧的除塵系統(tǒng)采用:旋風(fēng)除塵器+布袋除塵器的工藝比較多,但該工藝存在一定的問(wèn)題除塵系統(tǒng)需增加保溫裝置以保證相對(duì)濕度較高的尾氣溫度大于100℃,否則冷凝水使細(xì)粉凝固造成布袋堵塞,難以清理,給操作造成困難。
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改造后的技術(shù)措施:
現(xiàn)工藝為自霧化干燥塔的尾氣經(jīng)由8組CLK-700旋風(fēng)除塵器組成的氣固分離器進(jìn)行一次分離,經(jīng)過(guò)風(fēng)機(jī)后再進(jìn)入由6組CLK-700旋風(fēng)除塵器組成的氣固分離器進(jìn)第 二次分離,分離完成后排空,分離后的尾氣含量為85.25mg/m³,達(dá)到國(guó)家要求的排放標(biāo)準(zhǔn)(150mg/m³)
該系統(tǒng)采用雙級(jí)分離器組進(jìn)行除塵,除塵效率大幅度提高,該系統(tǒng)即使不采用保溫冷凝水只會(huì)在二級(jí)除塵器組下部料倉(cāng)存集,方便清理,易于操作。